[轉(zhuǎn)] 高爐高“壓”低“能”增效益(1圖)
給高爐“施壓”能夠帶來更好的效益,這從生產(chǎn)實踐中已經(jīng)得到證實。高壓操作不僅促進了高爐操作水平和生產(chǎn)效率的提高,還能起到提高煤氣利用率、 降低焦比、促進低硅冶煉、減少粉塵排放等節(jié)能減排效果。高壓操作是值得鼓勵的,但是不同生產(chǎn)條件的高爐承受的壓力也是有限制的。高爐高壓操作有哪些阻礙? 應注意哪些問題?如何避免高爐“壓力山大”?本期我們一起來關(guān)注這些問題。
高爐爐頂壓力超過30kPa的操作為高壓操作,近年來我國在爐頂高壓操作方面已經(jīng)取得了很大的進步。當前我國大中型高爐的爐頂壓力普遍在 0.20MPa以上,高壓操作在強化冶煉的同時,還能提高煤氣利用率、降低焦比、促進低硅鐵水冶煉、減少粉塵吹出量,所帶來的節(jié)能效益是顯著的。據(jù)測 算,一座年產(chǎn)250萬噸鐵水的大型高爐,頂壓從0.20MPa提高到0.23MPa,一年大約可節(jié)約3.727萬噸標準煤,帶來3000多萬元的經(jīng)濟效 益。
國內(nèi)外高壓操作概況
高爐爐頂壓力早年主要受到爐頂裝料設備的制約,一直處于很低的水平。從1970年開始,由于采用無料鐘裝料設備技術(shù),爐頂壓力逐步達到 0.10MPa及以上,美國、日本、前蘇聯(lián)、西歐等發(fā)展較快,先后達到0.15MPa~0.25MPa。而我國發(fā)展相對較慢,1956年鞍山鋼鐵公司9號 高爐率先采用高壓操作,雖然到1990年高壓高爐的生鐵產(chǎn)量占全國高爐總產(chǎn)量的60%以上,尤其是1000m3級以上的高爐均已實現(xiàn)了高壓操作,但頂壓水 平基本在0.10MPa~0.17MPa。
隨著爐頂設備的發(fā)展,近年來我國已有了很大的提高,在上世紀80年代末期僅有寶鋼爐頂壓力突破0.20MPa,而現(xiàn)今2000m3級以上的高爐 一般都在0.20MPa以上,特大型高爐的爐頂設備設計壓力可達0.30MPa,目前國內(nèi)操作壓力最高為0.27MPa左右。世界特大型高爐爐頂壓力見附表。
提高煤氣利用率,降低焦比。高爐爐內(nèi)煤氣流速的大小直接影響到料柱的阻力和煤氣的利用率,提高爐頂操作壓力可以降低爐內(nèi)煤氣流速,使煤氣與料層 充分接觸而提高煤氣的利用率。具體原因在于,在煤氣量不變的前提下,爐頂壓力提高后,煤氣體積縮小,煤氣上升速度降低,增加了礦石與煤氣的接觸時間,有利 于礦石的還原;煤氣體積縮小后,單位體積的CO含量顯著提高,CO還原氧化鐵的動力學條件得到顯著改善,使間接還原得到充分發(fā)展,不僅提高高爐的生產(chǎn)率, 還能夠有效降低高爐的能耗。目前國內(nèi)寶鋼高爐爐頂操作壓力一般維持在0.23MPa以上,煤氣中CO的利用率達到51%的高水平。國內(nèi)某3000m3級高 爐的煤氣利用率平均也達到了49%以上,在頂壓提高到230kPa后,煤氣利用率接近50%。
高壓操作在降低煤氣流速的同時,由于爐內(nèi)高壓對風口前的一次氣流分布具有調(diào)節(jié)作用,有利于提高煤氣利用率,降低燃料比。據(jù)統(tǒng)計,爐頂煤氣CO2 含量增加1%,可降低燃料比約20kg/t。早期當爐頂操作壓力在較低水平的情況下,每提高爐頂壓力0.01MPa,可降低燃料比約1%~2%,但現(xiàn)代高 爐爐頂壓力已經(jīng)提高到0.15MPa~0.25MPa,頂壓進一步提高所帶來的節(jié)耗效果有所減弱,每提高爐頂壓力0.01MPa,降低燃料比的幅度在1% 以下。國內(nèi)某高爐頂壓每提高1kPa,燃料比平均可以降低0.54kg/t。該高爐以年產(chǎn)250萬噸鐵水計算,頂壓從0.20MPa提高到 0.23MPa,每年可降低燃料消耗約折合3.6萬噸標準煤。
另外,在采用大噴吹后,提高爐頂壓力也是提高煤粉燃燒率的重要技術(shù)措施。爐頂煤氣壓力提高后,煤氣流速減小,煤粉在爐內(nèi)燃燒的時間延長,煤氣壓 力差降低。據(jù)測算,煤粉在爐缸的燃燒時間為0.01s~0.04s,其加熱速度為103K/s~106K/s。煤氣流速降低后,煤粉燃燒更為充分,有利于 提高煤比、降低焦比。而且壓力提高后改善了料柱透氣性,使料柱能夠接受更多的煤量,也有利于提高煤比、降低焦比。
提高高爐透氣性,增加產(chǎn)量。一方面,提高爐頂操作壓力,爐內(nèi)煤氣流速降低,料柱阻力損失降低,使風壓和頂壓的壓差(全壓差)減小;另一方面,作 用于爐料的浮力也相應降低,爐料容易下行,因而也有利于爐況的穩(wěn)定順行。在高爐能夠穩(wěn)定順行的前提下,此舉能夠進一步提高焦炭負荷,從而降低焦比。
同時,高爐順行時能夠通過更多的爐腹煤氣量,使生鐵產(chǎn)量提高。當爐頂壓力較低時(小于0.15MPa),通過經(jīng)驗公式計算,每提高爐頂壓力 0.01MPa,大約可增加風量3%,也就是說在焦比不變的情況下,產(chǎn)量提高3%左右。但是隨著風量的逐步提高,煤氣發(fā)生量也隨之增大,煤氣流速增大,煤 氣通過料柱阻損增大。
當風量超過一定界限時,高爐下部渣鐵在滴落帶的滯留量增加,導致透氣性阻力系數(shù)K值升高,高爐會出現(xiàn)難行、管道甚至懸料等嚴重爐況。因此,當爐頂壓力較高時(大于0.15MPa),每提高爐頂壓力0.01MPa,產(chǎn)量提高的幅度減小,為1.1%±0.2%左右。
提高TRT(高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置)發(fā)電能力?,F(xiàn)今爐頂TRT回收發(fā)電量能夠達到高爐風機耗電的30%以上。在風機機型已定的情況下,風機 的耗電量受風壓的影響不大,而提高頂壓、降低全壓差后,TRT的發(fā)電量增加。TRT對余壓的壓力能幾乎可以全部回收,當頂壓從0.20MPa提高到 0.23MPa,TRT的發(fā)電能力可提高15%左右。也就是說,如果原有發(fā)電能力為30千瓦時/噸鐵,可提高4.5千瓦時/噸鐵。高爐年產(chǎn)250萬噸鐵 水,每年可多發(fā)電1125萬千瓦時,折合為1270噸標準煤。
有利于低硅冶煉,降低燃料消耗。由于硅的還原是一個吸熱反應,須要消耗大量的熱量,高爐實現(xiàn)低硅冶煉,可大大節(jié)約燃料消耗。根據(jù)硅還原的反應式:SiO2+C=[Si]+CO,當爐頂壓力提高時,CO分壓提高,不利于SiO2的還原反應,而有利于降低生鐵Si含量。
影響高壓操作的因素
從優(yōu)化操作的角度,高壓操作是值得鼓勵的,但是高壓操作還受到多個因素的制約和影響。只有充分認識這些因素,并在日常生產(chǎn)和維護中加以注意,才能使高壓操作發(fā)揮應有的作用。
鼓風機的出口壓力。據(jù)鼓風機生產(chǎn)廠家分析,爐頂壓力提高到0.4MPa,鼓風機的壓比將達到7~8。在采用單臺機組完成此壓比條件下,軸流鼓風 機的葉片級數(shù)和主軸長度將增加,這會對主軸的撓度、轉(zhuǎn)子和機組的振動提出更高的要求。盡管目前高壓比高爐鼓風機組沒有實際運行的業(yè)績,在制造上尚存在一定 的難度,但從設計技術(shù)上是能夠?qū)崿F(xiàn)的。而且隨著高爐大型化、高頂壓的發(fā)展,鼓風機制造技術(shù)將突破高壓比帶來的一些技術(shù)難點。
原燃料條件的變化。當原燃料指標差,尤其是粉化率高時,應適當降低頂壓。當全壓差異常高、透氣性差、氣流波動大、高爐不接受風量時,結(jié)合調(diào)整布 料制度,適當疏松邊緣,降低壓差,可以降低原燃料在爐內(nèi)進一步粉化的程度,從而改善透氣性。當高爐不接受風量時,也應適當降低壓差。此時高爐一般透氣性欠 佳,如果再采用高頂壓,有可能出現(xiàn)懸料,伴隨發(fā)生管道和滑料,給高爐的穩(wěn)定操作帶來不利。
因此,高頂壓不是在任何情況下都適用的,當原燃料條件差尤其是粉化率高、高爐不接受風量、透氣性差的情況下,建議適當調(diào)低頂壓,改善高爐的透氣性。
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